?萍加邢薰? /> ?萍加邢薰?!-- 益境環(huán)保科技-專業(yè)從事各種廢水處理及回用工程 -->

          專業(yè)從事煙氣除塵

          、有機廢氣治理,各種工業(yè)
          、生活廢水處理及回用工程
          ,以及環(huán)保設(shè)備運營工程。

          全國服務(wù)熱線

          詳細內(nèi)容

          沙鋼2號2500立方米高爐上料系統(tǒng)除塵優(yōu)化改造

              控制粉塵的排放量達標是冶金企業(yè)一項重要的環(huán)保任務(wù),是企業(yè)生存必要條件

          ,也是企業(yè)的社會責(zé)任
          。當前,霧霾天氣的治理已得到國家的高度重視
          ,我國《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》自2015年1月1日起
          ,將該排放標準提高到25mg/Nm3,超過這一標準的企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓
          ,追究相關(guān)法律責(zé)任

              在國家新環(huán)保法的高壓態(tài)勢下,沙鋼原來除塵的狀況不能滿足需要

          ,做好高爐除塵環(huán)保技改工作成為當務(wù)之急
          ,需要滿足當前乃至未來5年~10年的環(huán)保要求。高爐上料系統(tǒng)粉塵排放是高爐生產(chǎn)時粉塵排放的主要排放源
          ,所以
          ,抓好高爐上料系統(tǒng)環(huán)保管理顯得至關(guān)重要。

              沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng)

          ,上料過程中料斗揚塵明顯
          ,現(xiàn)場環(huán)境較差。通過對現(xiàn)場狀況的分析,沙鋼找到了影響除塵效果的主要原因
          ,在原有除塵風(fēng)量保持不變的基礎(chǔ)上
          ,對除塵罩優(yōu)化風(fēng)量重新分布,密封進行優(yōu)化改造
          ,投資僅為29萬元
          ,用較少的投入取得了理想的效果。

              除塵效果欠佳現(xiàn)場環(huán)境差

              沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng)

          ,一套是750000m3/h的布袋除塵
          ,一套是480000m3/h的電除塵。其中
          ,750000m3/h布袋除塵主要負責(zé)槽下焦礦槽及閘門
          、振動篩、給料機
          、轉(zhuǎn)運站
          、料坑等除塵點,480000m3/h電除塵器主要負責(zé)爐頂大煙罩
          、鐵口側(cè)吸,改造后將增加爐頂移動受料斗和料罐受料口除塵點

              改造前的上料系統(tǒng)除塵系統(tǒng)中

          ,料罐受料口沒有設(shè)計除塵罩,移動受料斗安裝1只懸掛的頂吸除塵罩
          ,料坑設(shè)計4只除塵罩
          ,料倉閘門處均設(shè)計安裝有除塵罩,每個振動篩設(shè)有3個除塵罩
          。除塵系統(tǒng)的不完善
          ,導(dǎo)致高爐上料過程中除塵效果不理想,排料斗煙塵外溢比較明顯
          ,爐頂料罐受料口煙塵煤氣很大
          ,料坑里面粉塵很大,現(xiàn)場環(huán)境很差
          ,給現(xiàn)場點檢
          、設(shè)備維修維護、崗位操作帶來很多不便
          ,導(dǎo)致工人清衛(wèi)工作量很大

              對癥下藥優(yōu)化改造逐項落實

              通常說來,不少企業(yè)或者誤認為抽力不好

          ,需要加大除塵風(fēng)量
          ,投資很大,一時間不舍得就會耽擱下來,現(xiàn)場除塵環(huán)保水平得不到提升
          ;或者盲目加大配套風(fēng)量導(dǎo)致投資浪費
          ,運行成本提高。沙鋼沒有簡單地認為是系統(tǒng)風(fēng)量的問題
          ,而是根據(jù)大量現(xiàn)場調(diào)研
          、觀察、分析和比較找到主要原因所在
          ,堅持少投入取得良好除塵效果的原則
          ,從密封、除塵罩
          、揚塵點進行排查優(yōu)化

              沙鋼通過對現(xiàn)場每個除塵罩運行時進行跟蹤分析,對粉塵外溢點進行逐一排查

          ,發(fā)現(xiàn)了除塵效果差的主要原因
          。即部分除塵罩風(fēng)量分布不合理,密封不合理
          、抽野風(fēng)多影響除塵效率
          ,揚塵點缺少除塵罩,人員環(huán)保意識不強
          、維護不到位
          。比如槽下料坑除塵罩風(fēng)量分布不合理,東
          、西分布在兩側(cè)的吸風(fēng)距離排料點較遠
          ,最遠處達到3米,盡管設(shè)計有110000m3/h的風(fēng)量
          ,但由于空間大效果不理想
          ,導(dǎo)致粉塵很大;稱量斗閘門
          、振動篩
          、輸送帶擋皮、料倉孔等處密封性不嚴
          、抽野風(fēng)多
          ,負壓小影響除塵效率,不能達到理想的除塵效果
          ;原料排放
          、篩分時稱量斗閘門處、振動篩等處仍存在較多揚塵
          ;爐頂料罐受料口設(shè)計中沒有除塵罩
          ,揚塵無法控制
          ;人員對除塵設(shè)備的認識和環(huán)保的意識不強,檢查
          、維修打開的除塵設(shè)備不按標準恢復(fù)或不恢復(fù)
          ,密封的擋皮帆布損壞不能及時修復(fù)等。

              針對上述分析的原因

          ,結(jié)合現(xiàn)場的實際情況
          ,沙鋼迅速制訂有效解決問題的方案,逐項進行優(yōu)化改造
          。車間多次組織條線負責(zé)人討論解決方案
          ,利用技改對除塵點進行改造升級。

              料坑除塵風(fēng)量分布改造

          。將料坑一層
          、二層平臺的喇叭口進風(fēng)管及喇叭口拆除,一層到二層的進風(fēng)總管管徑保持1020毫米不變
          。將斜橋處原吸塵口沿15°斜向上角度改裝原來的除塵管
          ,管徑為DN450毫米,斜橋吸風(fēng)口向下加長1米
          ,管口按斜向上30°安裝
          ;在吸風(fēng)管底部清灰人孔并制作作業(yè)平臺;在東
          、西礦石集中稱量斗中間安裝1000毫米×2800毫米的長方形喇叭口
          ,安裝位置為除塵罩下口距離稱量斗閘門下口300毫米,距離地面5米
          ,除塵管從上往下接,南
          、北各接一根DN400毫米管道分別接到東西除塵總管上
          ;在東西礦石集中稱量斗的外側(cè)安裝600毫米×1500毫米的除塵罩,與閘門高度平齊
          ,距離閘門100毫米
          ,為便于拆裝除塵管采用法蘭銷子連接,除塵管東
          、西各接一根DN400毫米管道分別接到東
          、西除塵總管上;在東
          、西礦石集中稱量斗的南側(cè)安裝1000毫米×2700毫米的除塵罩
          ,與閘門高度平齊,距離閘門100毫米
          ,為便于拆裝除塵管采用法蘭銷子連接
          ,除塵管東
          、西各接一根DN450毫米管道分別接到東、西除塵總管上

              振動篩除及供料皮帶塵罩密封優(yōu)化

          。將12只振動篩與返礦倉空隙處焊接壓板,采用銷子安裝廢舊皮帶封閉
          ;將12只振動篩與給料機空隙處焊接壓板
          ,安裝廢舊皮帶封閉;將12只振動篩與稱量斗閘門空隙處焊接壓板
          ,安裝廢舊皮帶封閉
          ;將14只振動篩除塵罩吸風(fēng)口在原來的基礎(chǔ)上擴大60毫米,制作鋼絲繩掛鉤勾住并制作帆布套管連接
          ;供料皮帶將閘門落料口下方處擋板內(nèi)收20毫米~50毫米
          ,與兩邊除塵罩保持在同一平面,在除塵罩與輸送皮帶之間安裝擋皮密封
          ,擋皮長度不低于5米
          ,接頭處搭接安裝確保密封。

              稱量斗閘門除塵改造

          。對13只閘門進行打包密封
          ,在閘門本體上制作焊接上半部密封罩殼,輸送帶除塵罩上焊接下半部分密封罩殼
          ;為確保不影響計量
          ,在上下密封罩殼之間采用加厚粗帆布軟連接密封;為不影響檢查維修
          ,帆布接口
          、與罩殼的連接均采用魔術(shù)搭連接,起到方便拆裝作用
          ;閘門位置信號桿加長100毫米
          ,信號安裝位置上移100毫米,運動部位安裝毛條密封

              上料料罐受料口增加除塵罩

          。爐頂料罐受料口東、西兩邊制作安裝除塵罩
          ,并在除塵罩的上口安裝擋板
          、擋皮與來回移動的受料斗之間形成密封,移動受料斗上口及兩側(cè)制作擋板
          、擋皮密封
          ;東、西受料口除塵罩上各接370毫米除塵管
          ,接到料罐平臺西側(cè)匯成一根530毫米總管
          ,再將其接至大煙罩除塵總管上
          ;安裝料罐受料口除塵罩與受料斗本體之間的間隙控制在30毫米~50毫米范圍內(nèi),東
          、西除塵罩之間的間隙小于10毫米
          ,間隙處采用雙層擋皮進行密封,確保嚴密
          ,除塵罩與受料口之間要求滿焊不留縫隙
          ;受料斗本體上制作安裝密封罩及擋皮,確保受料斗移到另一側(cè)后仍然密封
          ,密封罩采用螺栓連接便于拆裝
          ;受料斗上口擋皮采用壓板固定,擋皮之間重疊安裝
          ,不留間隙
          ,受料斗兩側(cè)制作安裝1米×1米、高6毫米的擋風(fēng)板
          ,北側(cè)制作兩塊擋風(fēng)板1.2米×1.5米并可以90°角轉(zhuǎn)動
          ,為了不影響料罐稱重,除塵管采用軟連接
          ,管道留縫隙小于10毫米
          ,采用帆布包扎密封;受料斗上口密封
          ,在移動受料斗罩殼上方安裝40毫米×40毫米的角鐵
          ,水平直線安裝,上方除塵罩里安裝6毫米擋風(fēng)板與受料斗罩殼之間距離100毫米
          ,間隙處安裝整塊擋皮密封
          ,不留縫隙,提高除塵效果

              方法對路小投入換來大成效

              本次改造總的投入約29萬元

          ,投入不算多,但收到的效果卻很明顯

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